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2023-10-27
來(lái)源:火電圈
(版權歸原作者或機構所有)
某電廠(chǎng)兩臺機組的汽輪機采用全新一代超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、抽汽凝汽式660 MW汽輪機。機組從機頭至機尾依次串聯(lián)1個(gè)高壓缸,1個(gè)中壓缸和2個(gè)低壓缸。其中高壓通流反向布置,共12個(gè)壓力級;中壓通流正向布置,9個(gè)壓力級;低壓通流雙分流布置,共2×2×5個(gè)壓力級。
高壓模塊中,高壓外缸采用傳統中分面結構。高壓缸配汽方式為節流配汽,上下切向進(jìn)汽。新結構對稱(chēng)、變形小,機組啟動(dòng)過(guò)程中,圓周間隙均勻,對機組啟動(dòng)有利。在機組試運中,1#軸振多次出現異常增大現象,檢查發(fā)現高壓缸膨脹受大管道阻礙、高壓內缸靜子與高壓轉子中心偏差較大,經(jīng)調整處理后,機組異常振動(dòng)得以解決。
1 機組啟動(dòng)期間振動(dòng)介紹
機組定速3 000 r/min時(shí),各軸承振動(dòng)優(yōu)良,但在升負荷過(guò)程中1#軸振多次快速增大,減負荷后振動(dòng)幅值回落。早出現振動(dòng)增大的負荷大致為343 MW,隨著(zhù)負荷升高,1#軸振幅值突增,幅度也在增大。在1#軸振幅值異常增大期間,其他軸振幅值變化不大。圖1是機組帶負荷至503 MW期間1Y軸振瀑布圖,從圖1可見(jiàn),1#軸承基頻振動(dòng)一直穩定,且幅值較??;1Y軸振動(dòng)增大主要系低頻振動(dòng)所致,低頻振動(dòng)頻率為27.3 Hz。
圖1 1Y軸振動(dòng)瀑布圖
現場(chǎng)嘗試了改變軸承潤滑油供油溫度、啟動(dòng)頂軸油泵、強制CV1和CV2形成不同的開(kāi)度等試驗,后兩項措施對振動(dòng)無(wú)明顯影響。降低潤滑油供油溫度可使振動(dòng)波動(dòng)的負荷點(diǎn)提高30~50 MW,即對低頻振動(dòng)有抑制作用,但效果有限。
總結機組1#軸振存在如下特點(diǎn):
(1)1#軸承振動(dòng)為低頻振動(dòng),振動(dòng)頻率為27.3 Hz;
(2)潤滑油溫度從40℃降低至36℃后,對低頻振動(dòng)有抑制作用,但抑制程度有限;
(3)機組振動(dòng)突增的負荷點(diǎn)并不確定,同一負荷點(diǎn)有時(shí)振動(dòng)比較穩定,有時(shí)振動(dòng)幅值大幅增加;
(4)1#軸承金屬溫度存在隨機組負荷升高而下降的趨勢,從并網(wǎng)初期的79℃,已經(jīng)降低至570 MW時(shí)的68℃左右(期間油溫降低約5℃);
(5)機組負荷約570 MW時(shí),1#軸承振動(dòng)增大時(shí)其幅值超過(guò)200 μm。
由于升高負荷過(guò)程中1#軸振幅值多次異常增大,影響機組安全運行,需分析處理。
2 振動(dòng)分析
從振動(dòng)現象看,機組軸振異常主要是1#軸承處,重點(diǎn)對1#軸承振動(dòng)原因進(jìn)行分析。
汽輪機高壓轉子出現低頻振動(dòng),主要可能原因為:摩擦振動(dòng)、油膜渦動(dòng)、汽流激振。出現摩擦振動(dòng)時(shí)工頻振動(dòng)的幅值及相位會(huì )有明顯變化,與該機特征不符。
汽流激振屬于自激振動(dòng),與負荷有關(guān),主要發(fā)生于高參數大容量機組的高壓轉子上。其振動(dòng)會(huì )隨著(zhù)負荷增大到某一臨界負荷時(shí)瞬間發(fā)散,有較好的重復性。振動(dòng)頻率與轉子臨界轉速相關(guān)。汽流激振的發(fā)生與汽輪機蒸汽流量有一定的關(guān)系,而與工作轉速無(wú)關(guān),這是它與油膜渦動(dòng)的主要區別。
從機組的振動(dòng)特點(diǎn)看,與汽流激振相似。在機組負荷增大后,1#軸承負載明顯減輕,降低了軸承的穩定性,同時(shí)汽流激振力增大,造成1#軸振發(fā)生蒸汽自激振動(dòng)??梢源_定1#軸承振動(dòng)過(guò)大由汽流激振引起。
根據目前公認的研究成果,汽輪機汽流激振來(lái)自3個(gè)方面:即葉片頂隙激振、密封流體激振與作用于高、中壓轉子上的不均衡靜態(tài)蒸汽力[1]。簡(jiǎn)言之:汽輪機轉子中心相對靜子中心的靜偏心(由于機組安裝不規范、徑向通流不均勻或者機組運行一段時(shí)間后滑銷(xiāo)系統間隙變大導致汽缸跑偏產(chǎn)生)使動(dòng)靜間隙不均致轉子沿轉動(dòng)方向發(fā)生渦動(dòng),產(chǎn)生葉頂間隙激振;轉子、靜子間不同心或動(dòng)態(tài)偏心渦動(dòng),使汽封各齒間形成的腔室空間大小不均,導致各腔室的蒸汽壓力不均勻,會(huì )產(chǎn)生一個(gè)垂直于轉子偏心方向的合力,加劇轉子渦動(dòng),發(fā)生密封流體激振??傊?,汽流激振主要是缸內動(dòng)靜間隙不均勻引起的振動(dòng)。
3 處理措施及結果
根據上述1#軸承振動(dòng)原因分析,停機后檢修時(shí)立足于查找引起汽流激振的高壓缸“跑偏”原因是處理1#軸承振動(dòng)的主要方法;適當增加1#軸承載荷是輔助手段。
機組停機冷卻到常溫后:
(1)拆除高壓缸上半端汽封,按圖2測量高壓轉子與外缸左、右、上方向“Y”值,確認是否存在跑偏情況(兩側端汽封處徑向尺寸“Y”值符合設計要求,即認為整個(gè)高壓徑向通流間隙正確)。
圖2 高壓轉子與汽缸定位尺寸示意圖
高壓缸兩端轉子與汽缸相對位置實(shí)測值如表1所示。
表1 高壓轉子與汽缸定位尺寸
表1數據顯示,相對廠(chǎng)內總裝測量值而言,檢修時(shí)左側測量值變大,而右側測量值變小。這表明汽缸相對轉子產(chǎn)生了向左的位移,汽缸向左跑偏。高壓動(dòng)靜中心偏移量汽機端(1#軸承端)1.01 mm,電機端(2#軸承端)0.28 mm。
復裝時(shí),自由狀態(tài)下重新配準貓爪和立鍵墊片,恢復動(dòng)靜間隙為廠(chǎng)內總裝值,以校正高壓通流動(dòng)靜中心偏差,保證徑向間隙均勻。
(2)根據經(jīng)驗,查找并排除干涉。經(jīng)檢查,發(fā)現高壓排汽管與支架干涉,詳見(jiàn)圖3。
圖3 高壓排汽管與支架干涉部位
高排管與支吊架門(mén)梁擋干涉,會(huì )影響高壓缸膨脹,此外還會(huì )引起高壓缸向一側“跑偏”。為此,停機檢修時(shí)將擋塊割除,留出足夠膨脹間隙,見(jiàn)圖4。
圖4 高壓排汽管與支架
在恢復中心及處理干涉問(wèn)題后,再次開(kāi)機,THA工況下1#軸承未出現振動(dòng)過(guò)大問(wèn)題,整個(gè)軸系振動(dòng)良好,運行穩定。
THA(660 MW)工況下,機組穩定運行畫(huà)面見(jiàn)圖5。
圖5 THA工況機組運行畫(huà)面
4 總結
汽輪機運行過(guò)程中動(dòng)靜間隙周向不均勻是引起汽流激振的主要原因。高壓缸膨脹受阻導致高壓通流間隙一致性變差,同時(shí)汽缸跑偏加劇了動(dòng)靜間隙的不均勻度。通過(guò)以高壓缸端汽封處動(dòng)、靜間隙為基準校正通流間隙,保證高壓缸自由膨脹,防止滑銷(xiāo)系統跑偏是解決汽流激振問(wèn)題的有效手段。采用上述手段后,機組振動(dòng)問(wèn)題得到徹底解決。