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紡紗廠(chǎng)另類(lèi)“革新改造”的經(jīng)驗與教訓

2024-02-04

作者:馮德庫 山東聚芳新材料有限公司

紡紗廠(chǎng)對設備進(jìn)行適宜的革新改造,能夠起到有效提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、減少用工等效果,為此,很多企業(yè)都非常重視小改小革活動(dòng),甚至推出一些獎勵措施來(lái)激勵員工進(jìn)行技術(shù)革新改造。但有些企業(yè)在評價(jià)技術(shù)革新改造效果時(shí),有時(shí)候會(huì )因為缺乏專(zhuān)業(yè)知識或考察周期過(guò)短,造成出現一些另類(lèi)的“革新改造”項目,不但沒(méi)有起到預期效果,甚至還會(huì )帶來(lái)一些負面作用。筆者近年來(lái)就遇到過(guò)幾個(gè)這樣的“革新改造”案例,現與大家分享,以期引起大家的注意,積累“革新改造”方面的經(jīng)驗教訓。

一、并條皮輥軸承套筒的改造案例

很多紡紗企業(yè)都會(huì )遇到并條機牽伸膠輥跳動(dòng)的情況,對產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴重影響。為此,某企業(yè)進(jìn)行了“技術(shù)攻關(guān)”:在皮輥軸承帽內再添加進(jìn)去一個(gè)軸承,將每個(gè)皮輥軸承帽內的軸承數量由原來(lái)的兩個(gè)變成了三個(gè)(FA317、FA306并條機),甚至為了在FA306并條機皮輥軸承帽加進(jìn)一個(gè)軸承,造成無(wú)法安裝皮輥軸承的定位卡簧,軸承位置無(wú)法固定,只能膠水將軸承粘裝在皮輥軸承帽內。皮輥軸承帽內增加一個(gè)軸承后進(jìn)行試驗,發(fā)現皮輥跳動(dòng)的情況確實(shí)明顯好轉了,于是在公司全部并條機上進(jìn)行推廣,這項“革新改造”也得到了領(lǐng)導的大力表彰。

但在不改變皮輥軸承帽結構的情況下,單純地在皮輥帽狹小的空間內硬添加進(jìn)去一個(gè)軸承,擠占了皮輥軸承帽內的存油空間,使皮輥軸承的潤滑狀態(tài)嚴重惡化,副作用很快就接連出現了:

(1)皮輥芯軸缺油磨損的情況明顯增加。

(2)皮輥溫升很快,造成皮輥過(guò)熱,皮輥表面的涂料老化快,皮輥涂料脫落,皮輥帶花現象增多。

(3)皮輥軸承磨損的現象明顯增加。

(4)并條工序出現皮輥機械波的現象明顯增加(主要是皮輥芯軸、皮輥軸承磨損造成的)。

后來(lái)只能將皮輥軸承結構恢復了原樣。

這個(gè)案例告訴我們,評價(jià)“革新改造”的效果,不能只看“當前”,還要進(jìn)行長(cháng)期的跟蹤觀(guān)察,避免“革新改造”留下后遺癥。

二、梳棉機自調勻整的改造案例

某企業(yè)一個(gè)車(chē)間的清梳聯(lián)(FA221B梳棉機)生條重量不勻率偏高(其他車(chē)間生條重不勻控制在2.0%以下,該車(chē)間的生條重不勻有時(shí)能高到3.5%以上)。在技術(shù)攻關(guān)過(guò)程中,發(fā)現該車(chē)間的梳棉機存在很多問(wèn)題,其中一項是自調勻整左右傳感器的差異很大(正常水平是左右數值差異在100以?xún)?,但該?chē)間達到300以上,并且波動(dòng)較大),為此,要求車(chē)間重點(diǎn)對自調勻整左右傳感器的差異進(jìn)行攻關(guān)和控制。

第二天檢查發(fā)現,自調勻整左右傳感器的數值差異變得很小,幾乎高度一致。車(chē)間保全工說(shuō)電工進(jìn)行了攻關(guān)技改。為此車(chē)間領(lǐng)導還對電工“雷厲風(fēng)行”的工作作風(fēng)進(jìn)行了表?yè)P。

但對生條重量不率勻進(jìn)行檢測時(shí),發(fā)現不但沒(méi)有好轉,反而更差了。經(jīng)檢查發(fā)現,電工所謂的“技改”,是將左右兩端傳感器的線(xiàn)路短接到了一個(gè)傳感器上,造成屏幕上兩個(gè)傳感器顯示的數值其實(shí)是一個(gè)傳感器的數據。表面上自調勻整左右傳感器的差異過(guò)大的問(wèn)題得到了有效解決,但實(shí)際上問(wèn)題是被掩蓋住了。

這個(gè)案例告訴我們,作為管理人員,不但要熟知設備的機械結構,還要懂得電氣的基本原理。評價(jià)“革新改造”的效果,不能只看表象,更重要的是看其“實(shí)質(zhì)”。

三、精梳機分離清潔絨輥的改造案例

某紡織企業(yè)的領(lǐng)導參觀(guān)了業(yè)內一家知名企業(yè)后,發(fā)現人家的精梳清潔分離絨輥幾乎沒(méi)有帶花現象,開(kāi)車(chē)狀態(tài)很好,回來(lái)后也要求自家企業(yè)的精梳機清潔絨輥不能帶花,令車(chē)間限期整改,出現絨輥帶花現象就要考核車(chē)間的管理人員。

為此,車(chē)間經(jīng)過(guò)“技術(shù)攻關(guān)”,采用了一個(gè)很“牛”的“革新改造”措施,徹底“解決”了絨輥帶花現象。

這個(gè)措施就是在絨輥上包纏一層塑料薄膜,這樣絨輥的確不會(huì )帶花了,可是羅拉、皮輥的纏繞增多了,皮輥上粘帶的一些飛花也都跑到棉網(wǎng)中去了,造成疵點(diǎn)明顯增多,車(chē)間相對濕度只能偏小控制,在同樣生產(chǎn)印度棉的情況下,該車(chē)間的相對濕度不能超過(guò)45%,否則羅拉、皮輥嚴重纏繞,無(wú)法正常開(kāi)車(chē),而一墻之隔的另一個(gè)車(chē)間,相對濕度在50-55%的情況下開(kāi)車(chē)狀態(tài)良好。

這個(gè)案例告訴我們,搞“革新改造”,目的是要解決實(shí)際生產(chǎn)問(wèn)題,解決問(wèn)題要“治本”而不是“治標”,特別是不能為了達到領(lǐng)導要求而不顧實(shí)際情況地進(jìn)行所謂的“革新改造”。

四、清花車(chē)間管道除雜的改造案例

某企業(yè)的清花車(chē)間為了完成公司的“小改小改”指標,借鑒兄弟企業(yè)氣流除雜的做法,在FA103雙軸?開(kāi)棉機機前的輸棉管道上增設了一個(gè)彎頭,在彎頭上開(kāi)了一個(gè)小口子,并且在下面放置了一個(gè)落棉小車(chē)。向公司上報了“革新改造”成果,結論是增加了工藝流程的除雜效率。成果驗收時(shí),確實(shí)可以看到落棉小車(chē)里有落出的一些大雜質(zhì)。

但問(wèn)題是這項“革新改造”并不是為了解決生產(chǎn)中存在的實(shí)際問(wèn)題而進(jìn)行的,該車(chē)間的主要矛盾不是除雜效率不足,只是為了完成公司的“小改小改”指標而增加氣流除雜流程,至少存在以下幾個(gè)不利因素:

(1)在輸棉管道上增設一個(gè)彎頭,增大了管道的阻力,耗電量會(huì )增加。

(2)輸棉管道的彎頭上開(kāi)口,為保證管道內的風(fēng)量的平衡,需要增大后面機臺凝棉器的風(fēng)量和風(fēng)壓。

(3)在輸棉管道上增設一個(gè)彎頭,棉流在管道內翻滾,與管道摩擦增多,造成索絲增多,影響梳棉機的梳理質(zhì)量和梳理效果,生條短絨率會(huì )上升、生條質(zhì)量會(huì )惡化。

(4)這個(gè)氣流除雜設置在FA103雙軸流開(kāi)棉機前面,而且只能落出大雜,但FA103雙軸流開(kāi)棉機本身的主要功能之一就是除大雜,因此完全沒(méi)有必要在此處再設置一個(gè)除雜裝置。

五、結語(yǔ)

每個(gè)企業(yè)的情況不盡相同,革新改造的方法、方式肯定也應該是不一樣的,但“革新改造”的目的都是一樣的,在“革新改造”的過(guò)程中,我們要不斷積累經(jīng)驗,總結教訓。希望本文能給大家帶來(lái)一些啟示和幫助。

來(lái)源:中國紗線(xiàn)網(wǎng)

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