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智慧運維在風(fēng)機運行及改造中的應用

2023-11-24

作者:石雪松 馮占宸

一、前言

隨著(zhù)碳中和數字經(jīng)濟發(fā)展,節能提效已經(jīng)成為能源戰略的重中之重,推進(jìn)能源結構調整,引導傳統計量數字化轉型迫在眉睫。在我國熱電廠(chǎng)中,電廠(chǎng)用電量占總發(fā)電量的8%~10%,鍋爐風(fēng)機消耗電量約占總廠(chǎng)用電的25%。實(shí)際使用中的風(fēng)機其運行效率低于80%的約占88%(圖1)。傳統電量統計無(wú)法實(shí)現遠程監控,存在5%的誤差,無(wú)法輸出精準報表。因此風(fēng)機能耗數據需要精準監控,同時(shí)輸出可視化、定制化報表,才能制定合理的改造方案進(jìn)行節能改造,提高風(fēng)機運行效率。在保證運行技術(shù)參數的前提下,通過(guò)采用高效節能產(chǎn)品代替老產(chǎn)品降低系統運行能耗,有著(zhù)十分重要的意義。

圖1

山東開(kāi)泰電廠(chǎng)二期鍋爐所配置的除塵原引風(fēng)機為JY75-38-12№19.5D,額定風(fēng)量170000 m3/h , 額定風(fēng)壓6200Pa ,設計工況溫度145℃,工作轉速960r/min,配套的YPT500-6型10kV電動(dòng)機的額定功率500kW,原引風(fēng)機實(shí)際運行工況點(diǎn)參數(見(jiàn)表1),運行過(guò)程中常常發(fā)振動(dòng)。

表1 引風(fēng)機改造前跟蹤測試情況

二、風(fēng)機智慧運維

通過(guò)加裝風(fēng)機智慧運維系統,對電機電壓、電流、功率因素、頻率等電參數進(jìn)行在線(xiàn)監測,根據風(fēng)機運行時(shí)間進(jìn)行換算,可以準確計算出能耗,并且輸出能耗報表。同時(shí)結合監測到的風(fēng)機性能、安全參數(流量、壓力、溫度、振動(dòng)等),便于技術(shù)人員在機組運行過(guò)程中判別機組性能劣化趨勢,準確可靠的把握風(fēng)機工作狀況,使得運行、維護、管理人員心中有數。風(fēng)機專(zhuān)家現場(chǎng)勘察,結合故障分析模塊輸出的分析報表,找出風(fēng)機運行效率低下、頻繁振動(dòng)的原因:

1、原引風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富余量過(guò)大。

原引風(fēng)機型號因鍋爐蒸發(fā)量所需的流量和系統阻力的要求,在確定風(fēng)機的風(fēng)量、風(fēng)壓和電機功率配置時(shí),都留較大的富余量,鍋爐實(shí)際排煙溫度低于風(fēng)機設計溫度約30-40℃左右,綜合因素導致風(fēng)機實(shí)際運行工況點(diǎn)較大幅度偏離原設計佳工況點(diǎn),長(cháng)期處于低效率區運行,能源無(wú)效損耗較大。

2、原引風(fēng)機屬于七十年代風(fēng)機產(chǎn)品

工況點(diǎn)設計理論效率為80.2%。隨著(zhù)近年來(lái)新型高效風(fēng)機技術(shù)的發(fā)展,后傾高效風(fēng)機的出現,其氣動(dòng)效率遠遠高于傳統的前向風(fēng)機。

3、積灰和磨損導致振動(dòng)

現場(chǎng)工作人員根據風(fēng)機智慧運維系統發(fā)出的運維提醒及分析預見(jiàn)了可能積灰和磨損現象,停機檢查也證明了我們的判斷。發(fā)現原引風(fēng)機葉輪為前向型葉片,運行過(guò)程中極易積灰和磨損。通過(guò)對監測數據的統計研究,在可視化圖表上可以直觀(guān)的看到振動(dòng)異常的變化趨勢。隨即制定維護策略:每6個(gè)月需重新校正葉輪動(dòng)平衡,每18個(gè)月需要更換新葉輪。

圖2 電廠(chǎng)引風(fēng)機布置局部圖

圖3 風(fēng)機在線(xiàn)監測

三、改造方案

據在線(xiàn)監測數據反饋的信息,原引風(fēng)機通常運行工況為35Hz~43Hz之間,并且以40Hz運行相對較多,鍋爐蒸汽流量約65t/h。經(jīng)多次現場(chǎng)熱態(tài)實(shí)測風(fēng)機輸出參數及煙道阻力參數,以40Hz運行參數為電廠(chǎng)鍋爐日常狀態(tài),經(jīng)數據處理分析,確定改造方案。

1、量體裁衣,優(yōu)化定做新型高效風(fēng)機

通過(guò)對原有引風(fēng)機在線(xiàn)監測數據結果的計算,確定新引風(fēng)機選型參數,常用工況風(fēng)量135000m3/h,靜壓4400Pa量身定做了一款與運行狀況相匹配的新型高效后傾風(fēng)機,結合現場(chǎng)實(shí)測安裝尺寸,并對新引風(fēng)機進(jìn)行強度校核計算后,確定新風(fēng)機型號為L(cháng)TF-702№19.8D,風(fēng)機效率為89.3%,BMCR點(diǎn)設計效率均高于86%(見(jiàn)圖4),TB點(diǎn)流量為BMCR點(diǎn)的1.28倍。

鍋爐處于負荷65t/h時(shí),風(fēng)機運行軸功率為269kW,而選LTF-702№19.8D風(fēng)機效率為86.5%,軸功率為233kW,軸功率可降低13.3%,每小時(shí)大約節電36度,按每年8000小時(shí)運行計算,新引風(fēng)機比原引風(fēng)機每年可節省電能5.7kWX8000h=28.8萬(wàn)kW.h。

   

圖4 新引風(fēng)機性能曲線(xiàn)圖

表2 鍋爐負荷65t/h時(shí),原引風(fēng)機實(shí)測性能與新引風(fēng)機設計性能比較

 2、優(yōu)化葉片結構,耐磨性能加強

采用后向板型葉片設計,不易積灰。設計了合理的葉片安裝角,在保證性能高效的同時(shí),也有效適于確保合理的氣流正攻角,有效降低葉片進(jìn)口磨損。本次節能改造方案確定如下:

更換范圍:機殼、葉輪、進(jìn)風(fēng)機口,原基礎、原電動(dòng)機、原傳動(dòng)組(軸承箱、軸承和主軸)和原進(jìn)出口軟連接均利舊,風(fēng)機改造后不再安裝入口調節門(mén),風(fēng)機參數的調節由變頻調節完成。

其中,利用改造后的機殼組側面與混凝基礎之間的富??臻g,增設了排污管,方便檢修時(shí)風(fēng)機內的積灰和污水的排出。(見(jiàn)圖5)

圖5 新引風(fēng)機結構

四、節能效益統計和對比

新風(fēng)機安裝后在40Hz運行時(shí),對其參數進(jìn)行現場(chǎng)測試,測得風(fēng)機靜壓Pst=3400Pa,煙氣流量Q=14.2萬(wàn)m3/h,計算軸功率為236kW,軸功率實(shí)際降低12.3%,每小時(shí)大約節電33度,按運行8000小時(shí)/年計算每年可節省電能26.4萬(wàn)kW.h,節能改造效益統計和對比(見(jiàn)表3)。

表3 改造節能效益統計表和對比

五、結論

改造后,引風(fēng)機系統運行效率大幅度提高 ,節能效果顯著(zhù);葉片為后傾型,不易積灰,具有良好的耐磨性及噪音低等特點(diǎn),延長(cháng)了葉輪的使用壽命,減少風(fēng)機故障停機次數,設備運行與維護費用下降: 采用變頻調節后,由于通過(guò)調節電機轉速實(shí)現節能,在負荷率較低時(shí),電機、風(fēng)機轉速也降低,主設備及相應輔助設備如軸承等磨損較前減輕,管網(wǎng)系統運行壽命延長(cháng)。

節能降耗、降低生產(chǎn)成本是熱電行業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟中立足的重要基礎之一。采用風(fēng)機節能改型和變頻技術(shù)對熱電廠(chǎng)主要輔機之一的引風(fēng)機進(jìn)行節能技術(shù)改造和運行調節 ,提高單機效率和系統運行效率 ,大幅度節約用電,安全性好,工期短,順應節能的發(fā)展趨勢,是當前電廠(chǎng)節能的重要有效措施。

 作者簡(jiǎn)介:

石雪松,原中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)、風(fēng)機分會(huì )秘書(shū)長(cháng),主要從事風(fēng)機行業(yè)管理工作。

馮占宸,沈陽(yáng)德瓦特汽輪動(dòng)力有限責任公司,主要從事透平壓縮機、汽輪機及控制部分設計。

文章來(lái)源:中國工業(yè)新聞

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